促進劑HTS的應用總結
發布日期:2014-5-19
筆者在北方一膠鞋廠工作二十余年了,一直從事與橡膠工藝、配方設計相關的工作。長期以來都在為膠料的硫化返原性及混煉膠的操作安全性而困惑,這些問題始終是膠鞋生產過程中的一對矛盾。為提高生產效率,在配方設計上盡可能地使混煉膠的硫速快一些,但卻極易存在焦燒的風險,同時在平板硫化工序中,為盡可能地提高班產量,除配方上增快硫速外,在硫化時盡可能地提高平板溫度,又極易產生因硫化返原所帶來的橡膠制品表面的粘手、老化現象。以前為平衡這些矛盾,曾嘗試對硫化體系進行優化調整,尤其是著重應用后效性促進劑CZ 、NS等,但均收效甚微,實際生產過程表現出的效果總是不能很好地滿足生產需求。
由比利時萬特姆公司研發生產的促進劑HTS通過業界的同行于今年八月份推薦給了我們,他們也向我交流了HTS的諸多優點,作為后硫化穩定型的抗返原促進劑,HTS在這方面表現出優秀的性能,這主要得益與其在參入硫化反應時產生的熱穩定的C-C鍵,因而為制品提供了良好的耐熱、耐老化、動態耐疲勞性能。同行的熱心推薦,立即引起我們對HTS極大的興趣,這正是我們一直以來致力于要解決的問題,現在將實驗中的一些數據總結如下:
1.實驗配方
天然膠: 80
1502丁苯(齊魯):20
硫磺: 2
促進劑M: 0.6
DM: 1.5
HTS: 1.2
硬脂酸: 2
99.5%氧化鋅: 6
白炭黑: 35
輕鈣: 95
PEG-4000: 3.5
防老劑SPC: 3
2.上述配方中,與之做對比實驗的另一組料為D0.4份,其他材料不動。
3.實驗的相關數據(我們將用HTS的為1#料,用D的為2#料)
3.1硫速(平板實驗法,平板溫度134℃)
3.1.1 1#料2’15”
3.1.2 2#料3’
3.2硬度
3.2.1 1#料67邵爾
3.2.2 2#料67邵爾
3.3扯斷強度
3.3.1 1#料9.2mpa
3.3.2 2#料8.5mpa
4.過硫化實驗
分別將1#、2#料置入硫化罐中連續硫化二次(每次的硫化歷程是125℃×45’),實驗結果如下:
4.1手感
4.1.1 1#料只是顏色比一次硫化的試片加深了,但手摸試片表面沒有粘手感。
4.1.2 2#料顏色比一次硫化試片加深了(加深程度高于1#料),手摸試片表面有明顯過硫的粘手感。
4.2硬度
4.2.1 1#料65邵爾
4.2.2 2#料60邵爾
4.3扯斷強度
4.3.1 1#料8.6mpa
4.3.2 2#料7.6mpa
實驗評價:HTS促進劑對于提高硫化膠的熱老化性能效果顯著,并能有效地提高硫化速度,加工過程安全,能很好地解決橡膠生產企業中遇到的筆者上述所講的生產矛盾,期盼著萬特姆公司推出更多更優秀的橡膠助劑!
青島??蛠硇瑯I有限公司 陳志鵬